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首頁 > 技術(shù)文章

高效(xiào)蒸發器清洗工藝—高壓水射流清洗工藝

時間:2013-04-17     來源: http://www.dygqhm.com

蒸發器傳統的清洗方法是(shì)采用人力拉捅硬杆穿過管子或機(jī)械鑽孔方式,雖然成本(běn)較低,但效率卻很差,並且經常發(fā)生鋼釺卡阻在列管中無(wú)法(fǎ)取出,造成此管為永久“死管”。另外,列管即便鑽開,管壁也不光滑,仍然(rán)有一些垢物(wù)“疤痕”,再生產時汙垢很快會(huì)粘附其上,增加了堵塞機會,完全達不到工藝要求。經過一段時間後不(bú)得不再次清洗,嚴(yán)重影(yǐng)響了(le)正常生產(chǎn)。因此,迫(pò)切需要一種高效(xiào)、實用的清洗工(gōng)藝(yì)。
 
北京德高潔(jié)清潔設備(bèi)有限公司是一家(jiā)專業清潔環(huán)保設備供應商,在高壓水清洗、水霧降塵、集中式除塵係統已積累了(le)十多年(nián)的業內寶貴經驗(yàn),為了解決油脂化工廠蒸發器結垢問題,我公司使用DP 400/45EM高壓清洗機對(duì)某油脂化工廠蒸發器進行了清洗試驗,並取(qǔ)得了良好的效果。
 
DP 400/45EM高壓清洗機
 
油脂化(huà)工廠蒸發器清洗試驗:
 
該油脂化工(gōng)廠浸出車間蒸發係統長(zhǎng)管蒸發器管束設計管徑為20 mm,長(zhǎng)6 m,蒸發麵積為71 m²,管壁結垢平均厚達6 mm,由於結垢物是熱的不良導體,致使熱交換率遠遠低於50%。在實際操作過程中,混合油升溫變得非(fēi)常困難,並且蒸發速度緩慢、蒸汽耗量(liàng)增大,以至於蒸發器管束已到了非清(qīng)洗不可的地步。
 
高壓水射流油脂化工廠蒸發器清洗試驗
 
蘑菇视频在线观看免费(men)首先在測試車間(jiān)進行了蒸發器鋼管內積垢的清洗(xǐ)試驗,試驗取自蒸發器的鋼管,鋼管幾何尺(chǐ)寸為外徑20 mm、長6 m、壁厚3.0 mm。清洗試驗采用了多種壓力級別(bié),最小壓力(lì)為(wéi)200 bar,最高壓力為400 bar。當壓力為(wéi)200 bar時,僅有少量垢質剝落;壓力達到300 bar時,垢質開始小麵積剝落;當壓(yā)力達到400 bar時,垢質開始大麵積剝落,除垢效果(guǒ)非常理想,鋼管內壁清洗得幹幹(gàn)淨淨。試驗(yàn)後,經過檢測,管子(zǐ)外徑無膨脹(zhàng),內徑無損傷(shāng)。
 
試驗表明,DP 400/45EM高壓清洗機用於油脂(zhī)廠蒸發器等換熱設備的清洗,具有工效高、成(chéng)本低(dī)、無腐蝕、無環境汙染等優點,有很(hěn)高的實用價值。
  • 標簽:
  • 清洗
  • 工藝
  • 蒸發器
  • 清洗工藝
  • 高壓水射流
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